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蒸發(fā)冷卻技術(shù)在李家峽水電站水輪發(fā)電機組的應用

2007-02-13 14:09    【  【打印】【我要糾錯】

  摘要:主要從設計、制造、安裝、試驗等一系列重要環(huán)節進(jìn)行分析,論證了李家峽水電站大型水輪發(fā)電機組在保留原有空冷基礎,保持機組基本結構尺寸不變的情況下,初次在400MW水輪發(fā)電機組中進(jìn)行蒸發(fā)冷卻技術(shù)的可行性,并結合李家峽4#機組近兩年的運行情況,對蒸發(fā)冷卻技術(shù)在水電站大型機組的設計與應用方面提出了一些設想。

  關(guān)鍵詞:水電站 機組 蒸發(fā)冷卻 設計 應用

  1、水輪發(fā)電機冷卻技術(shù)的發(fā)展

  水輪發(fā)電機的冷卻方式有全空冷、定子水內冷、轉子空冷、以及定轉子水冷等方式。全空冷的水輪發(fā)電機具有結構和系統簡(jiǎn)單、運行維護簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),向大型化發(fā)展時(shí),電負荷大造成溫升高而影響絕緣壽命,限制了制造容量的提高?諝饫鋮s的特點(diǎn)是定子繞組絕緣內導體的發(fā)熱量必須經(jīng)過(guò)絕緣外表向空氣散熱,或者再經(jīng)過(guò)鐵芯傳導后向空氣散熱的冷卻方式它必然導致導體溫升高。當機組立體性尺寸增大,繞組的高溫升還會(huì )引起定子鐵芯的熱變形,以及過(guò)大的熱應力。電機起停過(guò)程時(shí)的冷熱循環(huán)造成繞組伸縮而使絕緣疲勞脫殼,以及與定子槽的相對滑動(dòng)等,這已經(jīng)成為大型發(fā)電機的重要問(wèn)題而影響電機的可靠性。此外,轉子重量大,機械應力、以及軸承載負大等均增加了制造的難度。水內冷技術(shù)雖然突破了上述的限制,但又帶來(lái)了下列問(wèn)題,①水的泵循環(huán)及水的去離子凈化系統;②水的凈化不夠時(shí)的結垢以及氧化物的堵塞問(wèn)題;③水一旦泄漏會(huì )引發(fā)絕緣故障。蒸發(fā)冷卻技術(shù)正是為了繼承冷的優(yōu)點(diǎn)而克服它的缺點(diǎn),不斷在穩步發(fā)展。在10MW和50MW水輪發(fā)電機工業(yè)機組研制成功和長(cháng)期可靠運行的基礎上,將李家峽4#機組定子繞組由空冷改為蒸發(fā)冷卻,一方面可以改善原來(lái)機組的性能,另一方面可以通過(guò)實(shí)驗為更大型的機組取得研制與運行的經(jīng)驗。

  2、4#水輪發(fā)電機組蒸發(fā)冷卻的設計

  2.1設計原則

  李家峽4#機組是在3臺空冷機組已經(jīng)投產(chǎn),且本機組肘管部分安裝已經(jīng)完成的情況下才改用蒸發(fā)冷卻的。因為李家峽水電站為雙排機布置,改變冷卻形式對結構改變的工程量較大,所以在改用蒸發(fā)冷卻時(shí)要求4#機的發(fā)電機總體結構布置、控制尺寸和定、轉子高程不變,且盡可能與已投運的三臺空冷機組保持一致。即采取優(yōu)化發(fā)電機定子槽數定子空燉實(shí)心導線(xiàn)的線(xiàn)規及空燉實(shí)比選擇,兼顧考慮蒸發(fā)冷卻系統正常工作和萬(wàn)一系統出現故障退出電機處在全空冷狀態(tài)運行下可能的最大出力、定子線(xiàn)棒截面電流密度的優(yōu)選,從結構設計、制造工藝、安裝維護等多方面對氣、電接頭的結構做深入的研究。

  蒸發(fā)冷卻系統設計與研究是蒸發(fā)冷卻技術(shù)具體實(shí)施的結構化,它主要包括發(fā)電機電磁方案的優(yōu)化和定子線(xiàn)棒、密封接頭、氟塑料引管、集氣管、集液管、冷凝器、連接管、均壓管、排氣閥和排液閥等結構部件的優(yōu)化設計。蒸發(fā)冷卻系統的可靠性是蒸發(fā)冷卻發(fā)電機研制成功的關(guān)鍵。因此,在設計時(shí)盡可能考慮簡(jiǎn)便可靠的結構和優(yōu)化系統設計;盡可能減少可能的事故點(diǎn);盡可能減少蒸發(fā)冷卻系統工地的現場(chǎng)焊接。

  2.2發(fā)電機電磁方案的優(yōu)化

  發(fā)電機電磁設計直接影響蒸發(fā)冷卻系統的實(shí)施,影響該系統的工藝性、制造難度等。發(fā)電機原設計每層576槽,分上、下兩層,由于槽數太多,線(xiàn)棒間空間太小,改為空心線(xiàn)棒后,無(wú)法滿(mǎn)足施工要求,因此,提出396槽(上、下兩層)方案,該方案是保持轉子基本不變;上、下機架完全與原空冷方案相同的定子蒸發(fā)冷卻方案。這樣,既保留了原發(fā)電機結構相同性,電站標高的一致性。又有效地減少了發(fā)電機定子槽數,使之完全能適應內冷發(fā)電機生產(chǎn)制造要求。

  2.3定子繞組密封接頭的設計

  對于蒸發(fā)冷卻系統,密封接頭是關(guān)鍵部件之一,李家峽采用空心導線(xiàn)抽出與密封接頭焊接的結構?紤]密封的可靠性,密封接頭與氟塑料管的連接采用卡套結構,該卡套在制造前,進(jìn)行了嚴格的模擬泄漏試驗,以保證其密封性能良好。

  2.4排氣管的布置

  為使蒸發(fā)冷卻系統的安全運行,排氣管必須暢通可靠,選取兩個(gè)對稱(chēng)布置的排氣管,并在布置上使排氣管內高外低,以免冷卻介質(zhì)在管內冷凝堵塞排氣管。

  2.5通風(fēng)系統的優(yōu)化

  由于蒸發(fā)冷卻介質(zhì)帶走了定子繞組損耗,需要空冷帶走的損耗大副降低,經(jīng)分析計算,所需的風(fēng)量為137m3/s,又因高原空氣稀薄的因素,所需風(fēng)量為170m3/s,而原空冷風(fēng)量均為270m3/s,在保持原結構不變的情況下將風(fēng)量減少到適量的數量。

  2.6冷卻介質(zhì)

  蒸發(fā)冷卻系統的冷卻介質(zhì)為氟里昂R/113.它有良好的絕緣性能和防火滅弧性能,不含水時(shí)無(wú)腐蝕性,在大氣壓時(shí)的沸點(diǎn)為47.3℃,當電機冷卻系統運行在70℃以下時(shí),壓力在0~0.02MPa表壓力,實(shí)際上一種無(wú)壓密封系統運行狀況,便于制造安裝且具有較高可靠性。

  該電機共有792(原設計為1152根)根線(xiàn)棒,每根線(xiàn)棒一條氣支路,分為上、下兩個(gè)接口,下接口為進(jìn)液口,通過(guò)絕緣引管與集液管相連;上接口為出氣口,通過(guò)絕緣引管與集氣管相連。集氣管與集液管間通過(guò)冷凝器相連接,形成一個(gè)閉合的循環(huán)管路。定子線(xiàn)棒分為上、下兩層,集氣管與集液管也分為內外兩圈,分別與上下層線(xiàn)棒相連。    3蒸發(fā)冷卻機組的定子下線(xiàn)

  3.1線(xiàn)棒下線(xiàn)前的準備工作

  李家峽4#機定子下線(xiàn)屬?lài)夜P(guān)項目,安裝人員必需嚴格按照有關(guān)圖紙、規程、規范去完成。在蒸發(fā)冷卻發(fā)電機中,疊片工藝和空冷發(fā)電機是一樣的,在下線(xiàn)前,除對線(xiàn)棒要進(jìn)行表面檢查、測冷態(tài)時(shí)絕緣電阻值、交流耐壓試驗及起暈電壓試驗外,還要進(jìn)行氣密試驗,氣源為壓縮氮氣,壓力為1MPa,保壓時(shí)間為3min,不得泄露,從另一端放氣,以驗證單根線(xiàn)棒的流通性。

  3.2下線(xiàn)工藝及耐壓試驗

  下線(xiàn)工藝及耐壓試驗和普通線(xiàn)棒是一樣的。

  3.3氣管路的安裝

  裝上集氣管及下集液管、連聚四氟乙烯管,先用臨時(shí)支撐裝兩節1/12上層集氣管(外環(huán))將一節集氣管出口臨時(shí)用法蘭封堵,另一節集氣管出口用帶有檢漏嘴的法蘭封堵。裝1/6下層集液管(外環(huán))及回液口,用臨時(shí)支撐固定,并將兩頭臨時(shí)焊接封堵。裝以上兩節管時(shí),在圓周方向上應錯開(kāi)9根線(xiàn)棒,以便于連上聚四氟乙烯管后通過(guò)對應的下層線(xiàn)棒成一個(gè)比較密閉的系統,從而減少封堵,便于檢漏。拆掉線(xiàn)棒接頭處的堵頭,將一端塑料管加熱至150℃左右,加熱時(shí)間為1min,使管子軟化后迅速套在接頭上。套上卡套,至此一根管子的組裝結束,采用壓縮空氣進(jìn)行檢漏,氣壓為0.4MPa,120min無(wú)泄漏(使用洗滌劑檢查,并用超聲波檢漏儀配合)。還充入氮氣和適量的SF6,壓力為0.3MPa,壓4h無(wú)泄漏(使用激光檢漏裝置定向巡回檢測和鹵素檢漏儀定點(diǎn)檢測)。如接頭泄漏,應重新安裝。這樣的方法安裝所有管路。用CO2氣體保護罩進(jìn)行不銹鋼焊接,整個(gè)蒸發(fā)冷卻系統安裝完后,系統氣密試驗,充入干燥氮氣和適量的SF6,壓力為0.25MPa,進(jìn)行最后一次巡檢,(使用激光檢漏裝置定向巡回檢測和鹵素檢漏儀定點(diǎn)檢測),確認無(wú)泄漏后,在起始壓力為0.25MPa下保壓72h表計壓降不得大于3%,完全達到要求。

  3.4氟里昂灌注

  打開(kāi)冷凝器放氣閥,用干凈的耐壓輸液管將定子下環(huán)管放液閥與氟里昂桶連接,打開(kāi)氟里昂瓶閥,調整減壓閥使進(jìn)入儲液筒的氮氣壓力為0.02~0.05MPa,此時(shí),氟里昂氣體流入冷卻系統。監視液位,當灌至從下環(huán)管算起約4.4m時(shí),關(guān)閉放液閥。

  4蒸發(fā)冷卻機組的運行試驗

  李家峽400MW蒸發(fā)冷卻水輪發(fā)電機組于1999年12月10日正式投入了商業(yè)運行。截止2000年11月底,4#機已累計運行5643.2h,發(fā)電量132241.89萬(wàn)kW·h,最大輸出負荷為380MW(液位:2.32m,壓力:0.05MPa,定子線(xiàn)圈最高溫度:58℃),一般所帶負荷為100~330MW,所測繞組溫度在50~58℃范圍內,壓力變化范圍為0.02~0.06MPa,均符合設計值。

  李家峽4#機組在發(fā)電初期曾出現一次系統泄漏,在1999年12月23日運行人員發(fā)現液位明顯下降,邊運行邊判斷,正常停機后充氮氣檢查,發(fā)現系統上環(huán)管一個(gè)法蘭螺釘松動(dòng)導致漏氣,經(jīng)處理重新加液后,運行正常。從2000年1月3日以后,系統可靠、密封良好,狀態(tài)穩定溫升低,機組運行良好。

  5結論

 、僬舭l(fā)冷卻應用于大型水輪機組不僅在技術(shù)上是可行的,而且效果是顯著(zhù)的。

 、谡舭l(fā)冷卻作為一種新技術(shù)用于大型發(fā)電機組還有許多課題值得研究和探索。

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