2007-02-12 14:27 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
摘要:分析了南津渡水電站燈泡貫流式機組定子線(xiàn)棒絕緣劣化導致接地事故的原因,提出了發(fā)電機絕緣劣化問(wèn)題的解決和處理辦法。
關(guān)鍵詞:水輪發(fā)電機定子絕緣器件事故處理設備維修
1機組概況
湖南省南津渡水電站機組是20世紀80年代末從奧地利ELIN公司引進(jìn)的燈泡貫流式機組,裝機3臺,單機容量為20MW.發(fā)電機定子直徑2.43m,F級絕緣,定子繞組為分數槽雙層波繞組;定子線(xiàn)棒主絕緣采用粉氧云母為基礎、環(huán)氧樹(shù)脂為膠粘劑、玻璃纖維補強的熱固性復合絕緣材料,主絕緣單邊厚度2.7mm,線(xiàn)棒與槽壁、槽底、槽楔板、層間半導體隔板間空隙采用注入半導體硅橡膠填充(與國內通常用半導體墊條方式不同)。定子采用貼壁結構,直接固定在燈泡體外殼上。定子鐵芯內部無(wú)通風(fēng)道,利用燈泡體外壁作為定子散熱面,直接將熱量傳導給燈泡體外流過(guò)的河水中。發(fā)電機冷卻方式為密閉式水循環(huán)強迫風(fēng)冷。一次冷卻系統為密閉空氣冷卻系統,由位于燈泡頭內4臺4kW的軸流風(fēng)機將風(fēng)向水空冷卻器冷卻,冷卻后的風(fēng)經(jīng)過(guò)轉子輪轂上的5個(gè)(單側)軸向通風(fēng)孔到達定子下游側,再經(jīng)轉子極靴間間隙和氣隙到達定子上游側,再后回到風(fēng)機。二次冷卻系統為水空冷卻器,采用密閉循環(huán),由燈泡頭外河水經(jīng)燈泡頭內冷卻套冷卻水空冷卻器產(chǎn)生的熱水。
2定子燒損情況
2.1定子線(xiàn)棒絕緣擊穿
南津渡水電站機組先后發(fā)生了3次定子線(xiàn)棒絕緣擊穿的定子接地故障。首次發(fā)生于1999年6月3日,1號機組在并網(wǎng)并帶滿(mǎn)負荷時(shí),突然發(fā)生定子接地保護動(dòng)作停機,后經(jīng)檢查發(fā)現,定子198槽上層線(xiàn)棒(B相)緊靠上游側槽口處被擊穿(擊穿點(diǎn)位于槽內)。在處理過(guò)程中,發(fā)現事故線(xiàn)棒靠近擊穿位置約4/5線(xiàn)棒全長(cháng)處已呈白色,防暈層完全破壞,主絕緣電腐蝕現象嚴重,而下游側段線(xiàn)棒從槽口處起有30~40cm長(cháng)的線(xiàn)棒直線(xiàn)段防暈層沒(méi)有受損且未發(fā)生電腐蝕。2001年7月,亦是1號機組213槽(B相)上層線(xiàn)棒靠近上游側槽口處發(fā)生擊穿。2003年6月19日,2號發(fā)電機定子222槽下層線(xiàn)棒上游側槽口擊穿。后兩次定子接地事故與第一次類(lèi)似。
2.2定子線(xiàn)棒連接部件多次開(kāi)焊燒斷
南津渡水電站發(fā)電機定子線(xiàn)棒端部接頭采用對接錫焊焊接(ELIN公司自為南津渡生產(chǎn)完機組后已不再使用這種工藝)。1、2、3號發(fā)電機在2002年和2003年先后發(fā)生定子端部連接部件接頭焊接處燒斷開(kāi)焊3次,事故發(fā)生點(diǎn)均處于發(fā)電機上游側。其中2003年6月19日在2號機事故中同時(shí)發(fā)現一定子線(xiàn)棒接頭的絕緣并頭套有嚴重燒損現象,拆除后發(fā)現該接頭已部分脫焊,焊錫流出焊口,由于及時(shí)發(fā)現未造成事故。
2.3線(xiàn)棒電腐蝕嚴重
2001年機組運行中發(fā)現有臭氧氣味,特別是2號機臭氧氣味強烈。對2號機檢查發(fā)現線(xiàn)棒上游側槽部及槽口處電腐蝕(即電劣化)嚴重。上游側1/3線(xiàn)棒段有白色粉狀物,1/5槽口處槽壁有黑點(diǎn)、毛刺、啃齒,槽楔松動(dòng),硅橡膠老化;下游側線(xiàn)棒未見(jiàn)異常。上游側部分線(xiàn)棒與槽壁間普遍存在0.3~1mm間隙,線(xiàn)棒有松動(dòng)現象。在機組事故搶修中拆下的未擊穿線(xiàn)棒也可以明顯發(fā)現上游側線(xiàn)棒段電腐嚴重,填充硅橡膠老化現象,而下游側完好如初。線(xiàn)棒電腐蝕嚴重部位為時(shí)鐘10至2點(diǎn)鐘區間,該部位為各相繞組高電位處。其它兩臺機也有類(lèi)似現象。
3定子燒損主要原因
3.1定子線(xiàn)圈槽絕緣結構設計存在缺陷
查ELIN公司圖紙,定子線(xiàn)棒寬16.3mm,其中股線(xiàn)寬10.9mm,主絕緣2.7mm;定子槽寬為17mm(沖片),槽形寬16.6mm,疊片公差雙邊0.4mm(單邊0.2mm):槽襯寬0.4mm,加線(xiàn)棒寬為16.7mm,與槽形裝配在寬度方向上有0.1mm的過(guò)盈,但與沖片寬有0.3mm的間隙:線(xiàn)棒與槽壁間充填硅橡膠0.2mm,雙邊0.4mm.
通過(guò)上述數據發(fā)現,假若疊片質(zhì)量很好,則0.4mm的雙邊公差就偏大。線(xiàn)棒下線(xiàn)公差0.3mm,特別是采用液壓成型工藝的,線(xiàn)棒本身公差就較大。合計兩部分公差后,在槽壁與線(xiàn)棒之間間隙最大可達0.6mm以上。由于槽壁與線(xiàn)棒間間隙較大,兩者之間電位差較大,易產(chǎn)生局放電現象,長(cháng)時(shí)間作用下,可造成線(xiàn)棒絕緣燒損劣化,表現為槽部電腐蝕。南津渡水電站發(fā)現的定子槽部有白色粉狀物,運行中產(chǎn)生臭氧等,應是長(cháng)期局部放電所致。由機組10至2點(diǎn)鐘區間線(xiàn)棒處于各相高電位區,線(xiàn)棒與槽壁電位差較其它區域要大,局部放電更為嚴重,從而導致此處電腐蝕最嚴重。線(xiàn)棒主絕緣單邊僅2.7mm,屬超薄型絕緣,雖技術(shù)比較先進(jìn),但不足的是:在線(xiàn)棒換位處對地絕緣更薄,生產(chǎn)加工中在個(gè)別換位處形成絕緣層過(guò)薄是可能的。在換位處,若存在長(cháng)期電腐蝕,絕緣被擊穿的可能性更大。
3.2冷卻系統散熱能力不足
3臺發(fā)電機事故點(diǎn)及電腐蝕嚴重區域都處于定子線(xiàn)棒上游側段,而線(xiàn)棒下游側段無(wú)異常,說(shuō)明事故及線(xiàn)棒燒損的區域存在規律性。從事故及線(xiàn)棒燒損區域可以發(fā)現其處于冷卻風(fēng)道的后段,而冷卻風(fēng)在此段溫度已升高,冷卻能力相對下降,此區域為定子高溫區域。由于在常溫附近電介質(zhì)的熱劣化隨溫度升高而劣化作用加大、劣化速度加快,因此這個(gè)區域絕緣劣化速度比其區域快且強烈,造成事故和燒損集中于此區域發(fā)生。同樣,若定子端部焊接有缺陷而導致發(fā)熱時(shí),則上游側開(kāi)焊事故機率遠大于下游側。造成風(fēng)冷系統冷卻能力不足的原因有:1)由于設計缺陷造成局部放電較為強烈,對定子發(fā)熱量和溫升估計不足;2)冷卻系統設計有缺陷。由概況介紹中可知,定子內未設計通風(fēng)道,定子鐵芯內部散熱不夠,造成熱量積累。因冷卻風(fēng)量不足,導致冷卻風(fēng)在風(fēng)道后段溫度過(guò)高;3)冷卻風(fēng)到達風(fēng)道末段后,有風(fēng)機的強迫抽取作用,由轉子磁極間隙和氣隙流出的氣流直接被風(fēng)機抽走,上游側定子端部與燈泡體間局部范圍內氣流量很小,加上冷卻風(fēng)溫度升高等因素使得上游側定子端部冷卻條件差。
3.3機械力作用加劇絕緣破壞
發(fā)電機定子線(xiàn)圈在運行中一旦松動(dòng),在機械振動(dòng)和電磁振動(dòng)作用下會(huì )使主絕緣磨損,造成線(xiàn)圈損壞引起短路和接地故障。檢查中發(fā)現上游側線(xiàn)棒與槽壁間有0.3~1mm間隙,線(xiàn)棒松動(dòng),可以斷定存在振動(dòng)損傷主絕緣的危害。由于機組線(xiàn)棒振動(dòng)最劇烈的部位是線(xiàn)棒的端部,使得線(xiàn)棒的槽口段破壞加速,在槽口發(fā)生事故機率比在槽內大得多。因此可以很好地解釋為什么事故都發(fā)生在線(xiàn)棒槽口。分析發(fā)電機線(xiàn)棒松動(dòng)的主要原因有:1)上游側線(xiàn)圈、槽楔及槽內各間隙填充的硅橡膠等長(cháng)期處于高溫運行中,逐漸收縮;2)3.1所述疊片公差過(guò)大等結構設計缺陷;3)長(cháng)期的局部放電造成絕緣層及硅橡膠的收縮和劣化。
3.4運行環(huán)境不良
燈泡貫流式機組最大的特點(diǎn)是整個(gè)機組浸于水下,外殼四周充滿(mǎn)河水,機組結構緊湊且封閉。當機殼內溫度高于河水,且空氣濕度較大時(shí)(我國南方天氣正有這個(gè)特點(diǎn)),就很容易在機殼內腔結露。這種結露在運行中較難發(fā)生且影響不大,一旦停機時(shí)間較長(cháng),就可能結露使發(fā)電機受潮,大大降低了發(fā)電機的絕緣。ELIN公司的機組設計有防結露設施,但效果不佳,經(jīng)常在機組停機時(shí),發(fā)現有結露現象。另外,由于電站直供了幾家冶煉廠(chǎng)和化工廠(chǎng)的電力,而這些廠(chǎng)家未對其所產(chǎn)生的工業(yè)諧波加以治理。經(jīng)權威部門(mén)測試發(fā)現,諧波指標嚴重超標,超標諧波主要有3、5、7、11次。這些諧波直接侵入機組,加大了發(fā)電機的附加損耗,對發(fā)電機絕緣劣化也有一定作用。
分析上述幾方面原因,其中線(xiàn)棒絕緣設計缺陷和冷卻系統冷卻能力不足是造成事故和線(xiàn)棒燒損的內在因素,機械破壞作用和不良運行環(huán)境加速和加劇了事故和線(xiàn)棒燒損的形成。
4對策
4.1改造定子繞組
由于故障與槽絕緣結構和引出線(xiàn)接頭等設計不合理有很大關(guān)系,在國內尋找替代廠(chǎng)商進(jìn)行優(yōu)化設計,逐步更換定子繞組。通過(guò)改變槽內絕緣結構,改進(jìn)線(xiàn)棒端部接頭焊接結構,改變焊接工藝(如采用銀銅焊)等,從內在結構上消除或減弱故障產(chǎn)生內因。
4.2改造發(fā)電機冷卻系統
由于冷卻能力存在不足,因此有必要對冷卻系統進(jìn)行改造。因定子改造短期內難以實(shí)現,考慮到更換部分燒損嚴重的線(xiàn)棒和加固松動(dòng)的線(xiàn)棒后,發(fā)電機在運行條件良好的情況下還能正常運行,應先改造冷卻系統,以少的投入,使機組產(chǎn)生最大效益。主要改造措施:1)增大風(fēng)機容量或增加風(fēng)機,加大通風(fēng)量;2)改造或增加水空冷卻器,增強其冷卻能力;3)改變冷卻風(fēng)流向,將風(fēng)向逆轉,改由從定子上游側注入,改善上游側線(xiàn)棒的冷卻性能,延長(cháng)線(xiàn)棒使用壽命;4)改變風(fēng)向后在定子下游側增加離心風(fēng)扇,改善下游側端部散熱性能。
4.3加強對機組的監測
增加在線(xiàn)監測設備,對機組運行情況及時(shí)掌握。特別是要增加測溫設施,在定子兩端增加測溫設施,加上原有定子中部的測溫裝置,對運行中的定子溫度進(jìn)行監測比較;增加冷卻風(fēng)道末端風(fēng)的溫度監測設施,對冷卻風(fēng)首端風(fēng)和末端風(fēng)的溫度進(jìn)行監測比較。
4.4改善發(fā)電機運行環(huán)境
先是要治理好工業(yè)諧波(目前已完成)。再是要降低機組結露的危害。為減輕結露對機組的影響,在原有的基礎上增加三臺除濕機,有效降低空氣濕度。在機組停機時(shí)間較長(cháng)后,對機組采取一定的干燥措施。
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